2004年第4期     编辑:西安热工研究院项目策划中心 地址:西安市兴庆路136号(710032) Tel:029-82102585,82102121
 


★我院“粉煤加压气化评价装置的研制及粉煤气化特性研究” 项目获奖
    由我院与英国帝国理工大学和英国Mitsuibabcock公司等合作、并由我院新技术中心主持的国家科技中心国际科技合作重点项目——“粉煤加压气化评价装置的研制及粉煤气化特性研究”项目获2003年度中国电力科学技术奖二等奖。
    该项目研究成果以IGCC等洁净煤发电及煤综合利用的关键技术——煤气化技术为核心,建成了两段式干煤粉加压气化实验装置,并进行了实验研究,验证了两段式干煤粉加压气化的理论,为中试提供了实验依据,完成了两段式干煤粉加压气化工艺中试装置的技术设计方案;开发出了干煤粉加压气化过程的模拟计算软件,为该技术的工程放大提供了计算手段;成功开发出了具有自主知识产权的两段式干煤粉加压气化技术;在国内首次建成了干煤粉加压气化评价装置,并投入实验运行,形成了一套干煤粉加压气化评价方法,可直接用于动力和化工用煤的干煤粉气化条件的气化评价。
    该研究项目为开发我国自主知识产权的煤气化技术奠定了较好的基础,对我国干煤粉加压气化技术的产业化将起到重要的推动作用。项目的成果已应用于烟台IGCC示范电站的设计煤种、校核煤种及可能采用的其它煤种的煤的气化特性试验研究;并在现有研究基础上进一步开展了“煤粉锅炉煤气点火与助燃系统方案研究” (热工院研发基金项目)。
    该项目研究成果两段式气化技术已获得国家专利(ZL01240407.1)。

★我院“亚临界汽包炉给水加氧处理技术的研究”项目获奖
    由我院化学中心主持、华东电力集团公司参与的“亚临界汽包炉给水加氧处理技术的研究”项目获2003年度中国电力科学技术三等奖。
    该项目在炉水含氧和炉水pH控制方面有独特的经验,首创了加氧与氢氧化钠炉水联合处理工艺,在凝结水精处理用树脂的研究方面有所创新,提出了混合后的树脂的分离系数与混合系数的新概念;而且,由于降低了锅炉的结垢速率,提高了锅炉受热面金属的耐蚀性,降低了省煤器管和水冷壁管的损坏几率,因而提高了机组运行的安全性;同时延长了锅炉的酸洗间隔,减少了机组的加药量、再生剂用量和自用水率,降低了机组的运行成本;有效延长凝结水精处理设备的运行周期达2倍以上。
    该项目还通过研究不同循环方式、不同容量的汽包炉水质控制,在亚临界汽包炉成功地应用给水加氧处理技术,并在很大程度上消除了由介质因素引起炉管损坏所造成的非计划停机现象,取得了明显地技术进步。工业试验结果表明采用给水加氧处理后,提高了给水的氧化还原电位,有效地抑制了炉前系统的水流加速腐蚀并且大幅度降低了锅炉给水和炉水的含铁量,降低了锅炉的结垢速率。实机运行证明,提出的汽包炉给水加氧处理的运行规范是可行和安全的。提出的凝结水精处理混床再生工艺的改进措施和运行规范可满足汽包炉给水加氧处理的要求。
    该项目的研究成果整体在技术上达到国际先进水平。研究成果已在国产机组和进口机组的汽包炉均得到了成功应用,并为电厂节省了可观的运行成本:浙江北仑发电厂每台机每年节省97万元,扬州第二发电有限责任公司每台机每年节省66.484万元,双辽发电厂每台机每年节省53.83万元。

★华能股份与我院签订发电厂技术监督管理支持协议
    2004年3月26日,华能股份公司与热工院在北京签订了《关于发电厂技术监督支持的协议》。协议商定,由热工院为华能股份公司的技术监督管理提供技术支持。协议内容包括向华能股份提供技术监督标准和规范支持;举办有关技术监督方面的培训与讲座;对技术监督工作报告进行审核;对技术监督工作实施现场审核。
    本协议的签订,深化了热工院与华能股份的技术合作关系,将促进华能股份技术监督工作体系达到“统一、规范、有效”的要求,提高发电设备的可靠性,保障电厂运行的安全性、经济性和环保性。

★我院设计开发300MW等级机组FGD-DCS控制系统应用软件
    应用大型DCS构建FGD-DCS(烟气脱硫分散控制系统),在国内的工程实例还很少。近期,我院自动控制技术中心依靠雄厚的技术实力和优良的工程信誉,承接了四川广安发电有限责任公司、四川巴蜀江油燃煤发电有限公司共8台300MW等级机组的4套脱硫装置及其公用系统的DCS系统设计和应用软件开发任务。
    四川广安发电有限责任公司一期2×300MW机组和二期2×300MW机组将分别各建1套两炉一塔型式的脱硫装置及其一、二期脱硫公用系统(包括石灰石浆液制备系统、压缩空气系统和石膏浆液抛弃系统);四川巴蜀江油燃煤发电有限公司一期2×330MW机组和二期2×300MW机组也将建设2套相似的脱硫装置及其公用系统。这两个电厂均决定采用先进的DCS产品设备来构建脱硫设备及其工艺系统的控制监视系统(FGD-DCS)。
     在策划脱硫控制系统总体方案的过程中,我院向用户提供了专家技术咨询,论证了脱硫DCS与机组DCS的共性和特殊性,通过规划脱硫DCS的总体结构、通讯网络、硬件和系统软件的选择,优化其性价比;通过细致论证,确定了采用与机组DCS相同型号的产品设备来构建脱硫DCS。一、二期脱硫设备和公用系统的控制站在地理上分散布置,并以高速数据通讯网络互联;人-机接口站集中布置,集中监控全厂脱硫系统的运行。这样既解决了一、二期脱硫系统对公用系统互操作的问题,又降低了DCS的建设投资,也为今后电厂减员增效奠定了基础。
    目前广安电厂的一期FGD-DCS已进入功能和逻辑设计,江油电厂的脱硫设备已完成招投标,即将开始硬件和I/O分配设计。我院的优质服务和严谨的科学态度,已得到了这两家用户的好评。

★我院签订国华600MW机组烟气脱硫装置性能考核验收试验合同
    我院与广东国华粤电台山发电有限公司签订了《台山发电厂一期1、2号机组烟气脱硫装置性能考核验收试验合同》。
    广东国华粤电台山发电有限公司台山发电厂一期2×600MW机组采用石灰石-石膏湿法脱硫,这在国内600MW等级机组中尚属首次使用。该脱硫装置实际运行效果是否能够达到设计要求,受到业内各方关注。由于我院率先获得国内脱硫装置性能试验业绩,以及用户对我院技术实力和行业地位的高度认同,最终确定由我院来完成国华台山发电厂一期2×600MW机组石灰石-石膏湿法脱硫装置的性能考核试验。
    该合同的签订将进一步加强我院在脱硫装置性能考核服务领域的技术实力和领先地位。

★联合循环发电技术研讨班在西安成功举办
    2004年3月28日,为期5天的“联合循环发电技术研讨班”在西安圆满结束。
    本次研讨班是由中国电机工程学会火电分会清洁煤发电专业与西安热工研究院有限公司联合举办的。主办单位组织了热工院首席研究员朱宝田教授等8名资深专家进行了联合循环发电技术专业知识的授课和有关研发成果、工程经验的介绍。来自华能国际电力股份公司、中国电力投资集团公司以及华能金陵、华电戚墅堰、国华余姚、广州珠江、福建莆田、福建湄洲湾、四川巴蜀、兰州美亚、郑州燃气、中原燃气等13家电力企业的30多名代表参加了研讨班,并以联合循环发电技术的应用为主题进行了热烈的研讨。
    本次研讨班是在我国西气东送、天然气联合循环发电机组项目陆续开工建设的背景下举办的。研讨班的成功举办将有助于国内新机组的建设和投运,从长远看来,更有助于促进联合循环发电技术在我国的应用和发展。

★下期内容提示
◇ 国产引进300MW机组降耗措施的研究
◇ 低挥发分煤燃烧技术的改进研究